wyb-0616
发表于 2012-6-23 07:34:21
学习了,:)
书虫劳谦
发表于 2012-6-25 21:49:41
上周,“书虫”所在的公司又碰到一个比较大的质量事故,一个蓄能器的批量质量事故(服务市场反馈回来),供应商是2级分供方,目前配合度很差。这里涉及到采购的前期开发与供应商的有效管控问题?首样批准流程的失控?技术改造项目的gate review(可靠性验证)等等一系列问题,让我们看看这个8D改进活动如何去展开?
smile99
发表于 2012-6-29 15:06:17
从您每一个案例,每一段文字中都学到了很多。谢谢您的分享!
书虫劳谦
发表于 2012-6-29 15:24:43
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谢谢您的关注,让我们继续交流、分享:
书虫劳谦
发表于 2012-6-29 15:36:46
本帖最后由 书虫劳谦 于 2012-6-29 15:39 编辑
问题描述:
在昨天的跨部门8D会议上,“书虫”问了以下三个问题?
Why did we have the problem? Protect?
Quality process detection& responsiveness?
Why did the quality process not prevent the defect?Manufacturing process Error-proofing and standardized work?
Why did our system fail? Why did the planning process not predict the defect?(DFMEA, CP)
书虫劳谦
发表于 2012-7-7 22:17:22
本帖最后由 书虫劳谦 于 2012-9-17 22:22 编辑
昨天下午,与公司总部开了一次电视电话会议,双方都是跨部门团队(主要有服务、项目、质量、生产、技术等参加),主题还是产品质量问题的互动沟通与讨论解决方案!
双方对着镜头,谈的很投入,很多问题都是用现场画图来解决的。德国人的图形思维能力还是很棒的!
其中几个深层次问题,还将以8D模式来开展根本原因的分析!
书虫劳谦
发表于 2012-7-25 11:39:56
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这个蓄能器的8D目前已处于新样品的实验验证阶段:
书虫劳谦
发表于 2012-7-31 15:58:23
本帖最后由 书虫劳谦 于 2012-7-31 15:59 编辑
上周,关于蓄能器气囊破损的直接原因已查明,见附图,经确认是设计选型与首样测试时对其中两个关键组件:阀与阀组的装配关系未作深入探求,其实有干涉现象,时间一长气囊自然会挤入阀口内(工作时),而分属于两家分供方的阀与阀组,其制造细节与样本也存在差异,静态组装时该问题真还发现不了,回顾当时的首样测试,确实出现了管控与验证上的盲区。
hushangli
发表于 2012-7-31 23:00:52
向前辈学习,慢慢看
书虫劳谦
发表于 2012-8-1 12:38:57
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