本帖最后由 求是达明 于 2015-2-11 11:18 编辑
管理变革案例之——成型不良率降低攻关
文/求是达明管理咨询
一、玻璃成品率超低的困惑
H是一家压延玻璃生产制造全国排名第二的公司,主要压延玻璃,产品同时出口与内销。经过数据统计发现,目前成型不良率高的时候能达到52.76%,最低的时候一个班一点成型不良品都没有,尤其是换机的时候,有时候赶上换机,整班8小时都没有出一块合格品,拉出来的玻璃由于各种原因或成为协议品或直接落板成为碎玻璃。成型不良率的忽高忽低,难以控制,造成了企业很大的困扰和损失。能否降低成型不良率呢?该如何降低呢?
二、原因探析
带着这样的困扰,求是达明咨询顾问首先通过数据的统计、分析,发现成型不良率的重要原因有:砸板、炸板、压辊线、粘辊、亮线等异常现象,造成了大量的协议品;然后顾问们深入生产部、压延车间现场进行实地调研和访谈,很快摸清了有关情况。造成异常现象的原因有以下几点:
1、退火温度不均,原料有脏污或混入窑炉的耐火料造成玻璃液混有脏料, 从而引发了炸板、砸板;
2、成型口玻璃液的温度或上下辊的温度过高、过低,引起了粘辊、压辊线等不良现象;
3、熔化温度控制不稳定,造成了亮线等不良现象。
三、求是达明解决方案
1、求是达明根据调研的相关数据,设计《攻关数据统计表》,让质检开始按照项目,分类记录破损原因和数量;
2、针对以上原因,制定《降低成型不良率攻关方案》,成立攻关小组,制定了一系列的工作任务:
(1)班长、副操、主操不间断观察成型生产情况,发现粘辊、压辊线、亮线及时调整;
(2)班长、副操、主操每十分钟观察一次溢流口情况(看边火、玻璃液是否有异物、液面高低);
(3)师傅每小时检查一次成型段各项工艺指标;
(4)副操每小时去熔化统计一次工作部温度、溢流口温度;
(5)副操每小时到成品检查一次板面厚度、原板、有效板宽、生产规格等;
(6)副操每小时检查一次水温;
(7)副操每小时记录一次退火窑各区域温度,超过±3度立即调整;
(8)成品车间将有结石部分捡出来,以避免碎玻璃回用时结石混入原料;
(9)建立异常反馈机制,限定反馈时间,熔化车间投料、补窑、温度出现事故,立即通知压延车间主任。
(10)稽核人员每天检查2次(夜班查看监控录像)人员操作是否符合操作规范和频次要求;
(11)质检的数据每天填写,提交,生产统计员进行汇总分析;
(12)制作生产看板,每天更新数据,让各班组每天的成型不良率进行PK公示。
将以上不符合要求的或未按时完成的任务,开具整改单,并每周进行张贴公示,监督整改,直到达到要求并完成任务。
四、实施效果
攻关运行半个月后,攻关期内生产线由8月份的无明确数据,一线在24-30日期间成型不良率均值降到8.39%,2线在24日-30日期间成型不良率均值降到2.84%;攻关运行2个月后,攻关期内成型不良率两条线6个班,有4个班达到预定目标值,保持在2%以下,另外两班成型不良率亦稳定控制在3%以下,6个班在24日-30日期间连续7天保持日均成型不良率最大值均不高于10%。
附:成型不良率统计表
9月、10月最后一周成型不良率7天均值数据比对如下: 山东求是达明企业管理咨询公司,是山东省唯一一家聚焦制造业效能提升的专业管理咨询机构,同时也是唯一一家省字号的山东管理咨询公司,核心业务包括考核激励机制构建、生产运营模式构建、企业文化体系构建、集团管控模式构建等领域。
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